|
csl,今年34岁,是××煤矿信控中心的一名技术人员,今年以来,csl同志认真贯彻落实上级一系列安全工作会议精神,坚持“安全第一、生产第二”的安全生产方针,牢固树立“以人为本,安全为首”理念,突出“安全压倒一切,事故否定一切”,紧紧围绕我矿今年“0133”安全目标和“12345”安全工作总体安排,积极推行技术创新“以技保安”,积极协助区长强化本区人本管理、安全教育培训,努力提高全员素质,今年全区消灭了轻伤以上人身事故和二级以上非人身事故,实现了安全生产。
一、 强化对员工安全教育培训,全面提高员工的素质。
一年来,csl积极协助工区抓好员工安全教育的四个重点,推动了全员素质教育的整体发展:一是重点抓好新员工的教育培训。由于0*年我区人员变动较大,从外单位调入不少新工人,把好入口关,创新培训方式,利用多媒体对新同志开展岗前安全业务技能培训,强力灌输,定时考试,成绩纳入月度奖罚,使这部分员工尽快转换角色,适应井下岗位需求。二是重点抓好《煤矿安全规程》和《职工安全手册》的学习。深入开展学规程,学知识、学业务,提素质、保安全活动,真正做到了以素质保安全。为实现全年安全生产提供了理论上的保证。三是重点抓好“一日一题”、“一月一考”、“一季一评”的“三个一”自我培训。充分发挥了区队自主管理,建立了自我培训机制,强化了经济杠杆的作用,有力地调动了广大员工学习业务,学习技术的积极性。四是积极开展了“岗前三分钟安全自律”活动,让每名下井上岗作业人员在到达现场,正式投入工作前三分钟,查看一下现场工作范围内是否有不安全因素或不安全隐患;静想一下班前会的内容和有关遗忘的安全工作事宜,背诵一下本岗位的操作要领,工作要求和应注意的问题,预防出现违章、冒险、蛮干等行为发生,达到上标准岗、想安全事、干规范活的目的,以员工的行为规范保证安全生产。
随着海域皮带及外围主运系统逐步实现自动化以后,一方面加强自身业务技术的自学,积极向厂家和有经验的工程技术人员请教,我们的自动控制采用的厂家较多,有上海申地自动化科技有限公司、常州自动化研究所及天津华宁电子有限公司三家的皮带控制,为了适应不断变化的新技术、新知识,csl同志不断积累自己的知识,一方面充分利用业余时间学习了plc方面的知识、编程知识及单片机的原理,同时还利用每周一、三、五的安全学习时间,对员工进行培训,从应知应会到故障排除,从每条线路到整个控制,尤其注重维修人员的动手能力,每一事故处理完后,都要进行分析,特别是在处理过程中不妥的步骤,加以分析总结,从中提高维修人员处理问题的能力。
二、狠抓安全质量标准化和“双基”建设,夯实安全基础。
csl同志负责全区范围内的技术工作,他始终坚持抓安全、质量标准化和“双基”“三创”就抓住了安全的主动权。一年来,他始终如一地抓“双基”搞“三创”保安全的路子不动摇,做到了不论现场条件多么恶劣,不论生产任务多么繁重,都要把安全质量标准化和“双基”“三创”摆在第一位,在自动控制皮带从缆线吊挂,设备面貌会战到内在质量会战,彻底改变了皮带巷道脏、乱、差的现象,美化了环境。多次迎接集团公司及各种参观,并在海域皮带巷召开了一次自动化现场会,得到了领导们的好评,同时安全上也得到了保证。
三、言传身教,做安全生产标兵。
身为一名工区管理者,csl从不搞特殊、论资历,凡是要求员工做到的事,他总是以身作则,按章作业,严格执行停送电制度。一年来,他深入井下一线,整天靠在工作现场,对于重点工程、重点部位,他总是现场跟班盯靠。海域自动化安装、外围主运输系统皮带自动化的安装,h2103开采期间,现场跟班一干就是十几个小时,当时井下皮带开关事故时有发生,针对这一现状,他提出了双开关供电的大胆想法,当一台开关发生故障,另一台开关即可投入使用,很好地解决了因设备故障而影响生产的这一顽症,平均每月减少影响生产时间2.5小时,为生产赢得了时间,为安全提供了保障。
四、积极推行技术创新,“以技保安”
坚持科技是第一生产力,积极进行科技创新,解决生产中遇到的困难,确保了安全生产。
1、海域皮带运行以来,特别是海域2号皮带在运行中,机头的煤仓太小,负压较大,经常空仓,造成跑风,同时造成粉尘飞扬,给安全生产及质量标准化工作造成了影响,csl同志一连几天靠在现场,最终想到了解决的办法,在煤仓下口加装挡风板,利用通风负压原理,在煤仓放空时挡风板利用负压自动关闭,有效解决了这一难题,得到了通风部门的高度评价。
2、皮带机双操作系统的改造与应用:为了保障皮带运输系统畅通,更好的为生产单位提供服务。我们对皮带机的操作系统进行了改造,皮带机的软启动装置与磁力启动器进行并联,一路工作,一路备用。投入使用以来,大大减少了影响生产时间,因皮带机操作系统坏而影响生产时间降为“0”,平均每月减少影响生产时间2.5小时,确保了安全生产
3、框架清扫器研制改造应用:主暗斜井皮带,速度提速后2.5m/s,速度快,卸载滚筒下原来的清扫器不能将煤炭彻底清除,往后拉回炭,皮带极易跑偏,影响了安全生产。针对现场状况,我们自行设计改造安装了“框架清扫器”,能将煤炭彻底清除,并直接落煤仓内,大大降低了工人体力消耗,并保证了安全生产。
|
|